中安在线、中安新闻客户端讯 “成功了!我们焊接的火箭发动机成功通过了回收试验!”6月23日,回想起看到试验成功的那一刻,胡志强仍然心潮澎湃。
5月29日,山东海阳,九州云箭龙云液氧甲烷发动机完成海态飞行回收试验。
火箭发动机发射成功后,在下降中减速至海面悬停,又缓缓地坠入海里。冲天的火光跟随发动机慢慢地隐没于海水中。
在安徽蚌埠,看着视频画面,胡志强的内心万分激动。
胡志强,商业火箭发动机公司——九州云箭焊工、高级技师,负责龙云发动机的焊接工作。
胡志强展示龙云液氧甲烷发动机模型。李旭 摄
他身着浅灰色工服,身形精干,两侧发色已泛白。入行已二十多年,今年六月,胡志强从事火箭发动机焊接整整五年。
火箭发动机被誉为火箭“心脏”,焊接要求高,技术难度大。可回收火箭发动机必须具备多次启动和推力持续调节功能,焊接要求更是难上加难。
手工焊接小导管速度慢且质量不稳定,异种材料、高温合金焊接难,导管X射线探伤一级焊缝合格率要求高。面对种种技术难题,胡志强逐一击破。
每台龙云发动机上有六十多个小导管。很多小导管通径小至4毫米。管径越小,越难焊。如果使用传统的手工焊接技术,一位熟练工焊接一个小导管需要4分钟左右,且不合格率高达10%。
胡志强想到用管管焊机来焊接小导管,代替手工焊接。问题来了,有些用于火箭发动机的小导管弯头小于90°。常规夹具与这些导管焊接时干涉无法装夹,焊接无法进行。
胡志强耗时一个多月,改了十几稿设计稿,根据小于90°弯头导管的结构特征,去除原有焊枪上的气体保护盖,设计出与设备契合的新型保护盖,设计相匹配的专利夹具。
自此,单个小导管的焊接用时缩短至50秒,合格率达98%。在生产率提高的同时,保证了产品质量、稳定和一致性。
异种材料熔点不同,高温合金的熔点约为1300°,不锈钢的熔点约为1400°。由于高温合金异种材料的物理性能与化学成分差异较大,采用常规的焊接方法易产生未焊透、未熔合、裂纹、焊缝成形差的问题。发动机要助力火箭上天,那哪能行?
针对此难题,胡志强通过查阅材料的焊接特性,结合自身焊接经验,开展了一系列的工艺试验和技术攻关。在半年内,他一步一步地探索,从焊接工装卡具的设计、焊缝接头坡口和钝边结构的改进、焊接参数与应力的控制等多方面着手,最终突破了这一焊接难题。
导管焊接可谓火箭发动机的关键工序。一级焊缝合格率达98%,液压试验和气密性试验合格率为100%,胡志强的焊接团队做到了!安徽工匠十大年度人物之一、省五一劳动奖章获得者、珠城工匠,加诸于胡志强身上的荣誉实至名归。
九州云箭实行“师带徒”制度,焊接团队中的两名焊工是他的徒弟。
胡志强教导徒弟马三标。李旭 摄
“他是我入行以来最敬佩的师父。”胡志强的徒弟、焊工马三标是气压管道焊接“老手”,苦练了三个月才上手发动机导管焊接。
让马三标十分服气的是,师父不仅无私传授技能,还对焊接技术和产品细节有着一股子钻研精神。
每当觉得产品有瑕疵的时候,师父便会潜下心研究,用什么手法?焊接多久?用多大电流?胡志强追求卓越,力求让产品接近完美。
胡志强根据自己从业多年的焊接经验技巧和厚厚的笔记总结出一本《焊接工艺规程》,成为九州云箭的焊接执行标准。截至发稿前,他个人已拥有18项发明专利。
“工匠精神就是在工作当中具有高度的责任感和质量意识,注重技艺的传承和发扬,提高团队的技术能力,推动行业发展。”胡志强用自己的行动真正践行了工匠精神!
在九州云箭的生产车间挂着红色横幅:“发动机的品控就是我们的生死线”“敬畏产品敬畏质量敬畏岗位”“质量源于设计固化于过程”。
“不同于一般产品,火箭发动机的质量要求非常高,对密封性、精度等要求严格,任何微小瑕疵都可能导致严重后果。”胡志强感慨道,“牵一发而动全身!焊接如果有泄漏点或断裂,严重的话火箭发射时甚至会产生爆炸!”
精益求精、细致严谨,这位安徽工匠“焊”卫着火箭“心脏”,保障火箭发动机“上天入海”!(记者 徐慧冬 孟一凡 李旭 王子康)
信息来源:中安在线